青科重工
專注于混凝土泵送事業(yè)
某攪拌站發(fā)現(xiàn)生產留樣混凝土強度偏低,而配合比設計強度富余較多,粉煤灰取代量25%,但所生產混凝土各齡期強度均偏低,有時28d強度甚至只有設計強度的80%,經查用水量并未超出設定值,計量設備正常,混凝土拌合物也無異常,從生產線取所有在用原材料進行試配,情況與生產差不多,新拌混凝土各項性能均正常,但仍是各齡期強度偏低。
從該站取回材料進行測試,檢測結果發(fā)現(xiàn),水泥強度無問題,粉煤灰其它指標均符合II級標準,但是活性則只有53%,遠低于標準要求的70%,只能作為非活性摻合料使用,在混凝土中起填充料作用,對強度基本無貢獻。
近也有一些攪拌站反映近段時間混凝土強度較以前偏低,我們從多個客戶處取回各種材料檢測,經檢測,標稱S95級的礦渣活性基本在90%~93%之間,極少達到95%,更有少數(shù)礦渣活性只有85%左右,還有個別攪拌站粉煤灰活性65%左右,礦渣活性88%左右。
由于市場需求量的不斷提高,優(yōu)質粉煤灰和礦渣已供不應求,從而市場上出現(xiàn)了一些人造粉煤灰和復合礦粉,這種人造灰在粉磨過程中添加了大量非活性材料,已經喪失了粉煤灰的特性,活性較低,一般均小于70%,有的甚至不到60%;礦粉的活性也經常不合格,而活性的檢測需要較長的時間,出結果時該批摻合料早已用完,一旦出現(xiàn)問題是無法挽回的。
5助磨劑引起工程質量異常有攪拌站反映混凝土攪拌后氣泡很多,含氣量偏高,工地拆模后表面有很多氣孔,形成麻面,嚴重影響外觀,懷疑外加劑中引氣劑超量,要求我們協(xié)助排查原因。
接到投訴后馬上對近期發(fā)貨進行檢查,經試驗,近幾次發(fā)貨性能相當,混凝土含氣量均在2.0%左右,我們將此情況向客戶通報后又從客戶處取回生產用原材料進行試驗,發(fā)現(xiàn)原來是該站剛進的一批粉煤灰導致了這一事故的發(fā)生。
可能該粉煤灰在粉磨過程中摻入的某些材料具有引氣作用,在混凝土攪拌過程引入尺寸較大(0.5mm以上)的氣泡,施工時無法將氣泡完全排出,混凝土硬化后在表面留下氣孔,產生麻面現(xiàn)象。后通過減少粉煤灰用量,并適當調整外加劑,使混凝土含氣量保持在合理范圍。
今年9月份,又有攪拌站反映這一情況,但這次原因的主角變成了水泥。經試驗發(fā)現(xiàn),不摻粉煤灰時也有較多氣泡,近幾次外加劑送貨及以前使用正常的留樣在試配時均有這種現(xiàn)象,更換為以前留樣的水泥后則沒有這種情況。原因可能在水泥粉磨工藝上,一些水泥廠在水泥粉磨過程中為提高粉磨效率會添加助磨劑,助磨劑種類很多,有的助磨劑可能會有引氣效果,在混凝土攪拌時引入尺寸較大的有害氣泡,在振搗過程中易聚集在混凝土表面,形成小孔,影響混凝土強度及外觀。
商品混凝土在不斷發(fā)展,但各種大宗原材料的質量控制及管理水平良莠不齊,在供應緊張的時候往往以次充好,每一種材料的變化都會引起混凝土性能發(fā)生改變,導致出現(xiàn)各種異常事故,當出現(xiàn)突發(fā)情況時,我們不要輕易下結論,而應當積極分析各種可能原因,并進行相應試驗驗證,盡快找到問題所在,能夠及時作出相應調整,為建設工程提供優(yōu)質的產品。通過對各種突發(fā)事件的分析處理,不斷積累經驗,提高了處理問題的能力,也將推動混凝土技術不斷進步。
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